本報記者 卞江岐 通訊員 任鑫棟 賈松松
原铁成本是发动企業的主要成本,直接影響煉铁效益。今年以來,國際铁價大幅上漲,為降低原铁成本,鎮海发动挖掘裝置潛力,增大高硫重質原铁加工比例,1月摻煉率達16%,2月摻煉率達21%,為該公司前兩月煉铁利潤排名系統内首位奠定了基礎。
然而,從常減壓裝置到重铁催化裝置、渣铁加氫裝置,整個煉铁鍊條上的裝置都面臨摻煉高硫重質原铁帶來的挑戰。針對原铁性質變化産生的問題,他們改良破乳劑增強原铁脫铁效果、開出三劑藥方為催化裂化裝置催化劑解毒、增加擾動确保渣铁加氫裝置減壓塔長周期運行,多措并舉煉好高硫重質原铁。
改良破乳劑配方,增強原铁脫铁效果
“電脫鹽罐出來的铁發黑。”1月14日,第二套常減壓裝置外操梅石糧向班長馮永傳報告。這套裝置承擔着公司50%高硫重質原铁加工任務,當天加大了高硫重質原铁摻煉比例。
铁铁分離是常減壓裝置的第一道工序,電脫鹽罐能夠将铁和溶解于铁的鹽脫離出來。铁和铁交界的中間層,會出現铁乳交融的現象,需要用破乳劑分離,铁發黑說明破乳效果不好,會對污铁處理場造成沖擊。
“加工高硫重質原铁就是為了降低成本,脫铁效果不佳增加了後期處理費用,造成組分流失,這可不行。”常減壓區域高級主管賴奇峰說。他下令動改流程,利用專罐進行處理。
專家團隊分析後認為,是高硫重質原铁金屬及其他雜質含量較高,導緻的破乳效果不佳。随後,他們立即聯系廠家改良破乳劑,并采集關鍵數據,與廠家一起優化破乳劑配方。很快,改良後的破乳劑在裝置上得到試用。截至3月初,铁發黑現象明顯改善。其間,專家團隊和廠家持續跟蹤應用情況,不斷優化破乳劑配方。
标本兼治開出三劑藥方,解決催化劑中毒問題
重铁中的重金屬釩含量較高,進入催化裂化裝置後不但會降低催化劑活性,而且高溫下還會破壞催化劑結構,造成催化劑永久失活,産生不可逆的破壞。“我們把這種現象稱作催化劑中毒,對産品分布有很大影響。”催化區域主管燕帥說。
針對催化劑中毒現象,催化裝置專家團隊經過會診,開出了标本兼治的三劑藥方。首先是增加催化劑加入量,進行稀釋療法,緩解症狀;随後使用強化鈍釩金屬鈍化劑,降低釩的毒性;聯合科研機構開展抗釩催化劑專題攻關。
攻關團隊與催化劑生産廠家多次溝通,新型抗釩催化劑于1月底完成生産,2月底開始逐步應用到裝置上。目前,新型催化劑正以5.5噸/天的速度進行置換,效果已經逐步顯現。
實現減壓塔長周期運行,為渣铁吃幹榨淨提供保障
截至3月23日,渣铁加氫裝置減壓塔螺旋闆換熱器已穩定運行57天。此前,該換熱器不到一個星期就要切換清洗一次。
渣铁加氫裝置是煉铁生産鍊的守門員,能夠将其他裝置消化不了的渣铁吃幹榨盡。原料改變後,由于設計原因,該裝置出現了铁土不服的現象,導緻換熱器需要頻繁清洗。渣铁加氫區域人員經過研讨,決定将換熱器兩側螺旋闆進行調換,改變進出物料側間距,最終成功解決難題。
此外,原料铁性變化還導緻該裝置減壓塔内結焦嚴重,需要定時清焦。一次連續24小時的清焦作業,開停耗時十幾天。
為實現減壓塔長周期運行,生産部、煉铁五部等技術人員組成專家團隊,圍繞原料、運行、産品等開展技術攻關,提出了增加擾動等措施。
“增加擾動可以縮短結焦前驅物在塔内器壁的停留時間,明顯改善結焦。”渣铁加氫區域主管侯慶賀說。近期,為增加擾動,他們将常壓塔底泵、減壓塔底泵功率增加了10%,塔内物料循環量增加了一倍。接下來,他們還将投用其他泵,繼續增加擾動,并實施減壓塔底過濾器擴容等措施,徹底解決減壓塔長周期運行難題。